鐵路作為一種現(xiàn)代化交通運(yùn)輸工具,在世界范圍內(nèi)具有廣闊的發(fā)展前景。目
前鐵路發(fā)展的整體趨勢(shì)是高速和重載化,對(duì)重軌鋼質(zhì)量提出了更高的要求,不僅
要求高潔凈度,高強(qiáng)度、高韌性,而且必須具有良好的抗疲勞性能。重軌鋼生產(chǎn)
過程及使用過程中,非金屬夾雜物是影響其質(zhì)量最重要的原因之一,常引起探傷
不合、易產(chǎn)生疲勞裂紋等,主要是由于其鋼中非金屬夾雜物控制存在以下三個(gè)難
題:(1)夾雜物尺寸大且化學(xué)成分復(fù)雜;(2)冶煉工藝復(fù)雜,尤其在于脫氧及精
煉等重要環(huán)節(jié);(3)尖晶石類夾雜物突出,嚴(yán)重惡化鋼軌性能。因此,合理控制
重軌鋼中的非金屬夾雜物,對(duì)重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的提生及鐵路事業(yè)的進(jìn)步具有重要
意義。
(1)重軌鋼冶煉脫氧及原輔料成分設(shè)計(jì)技術(shù)。重軌鋼采用無鋁脫氧工藝,但是
在脫氧劑的使用方式及用量上缺乏理論指導(dǎo),因此,重軌鋼脫氧過程中必須對(duì)脫
氧劑的使用方式及用量進(jìn)行合理優(yōu)化控制,本項(xiàng)目提出僅在轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)加入少量
硅鈣鋇脫氧劑控氧,同時(shí)配合精煉擴(kuò)散脫氧,能將鋼中 T.O. 含量控制在 10 ppm
以下,不僅有效節(jié)約了生產(chǎn)成本,而且促進(jìn)了夾雜物的去除、有效降低了夾雜物
的尺寸。在重軌鋼冶煉原材料的控制方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)時(shí)更傾向于買價(jià)格低廉
的鐵合金等原材料,從而降低生產(chǎn)成本,但是對(duì)于鐵合金及鐵合金對(duì)重軌冶煉的
影響研究幾乎為空白。本項(xiàng)目提出了使用低鋁鐵合金,降低鋼中的酸溶鋁含量,
抑制鋼中高 Al 2 O 3 夾雜物的形成,從而提升夾雜物變形能力,有效防止因脆性夾
雜物造成的疲勞缺陷。
(2)重軌鋼中硫化物夾雜控制技術(shù). 由于 MnS 有良好的變形能力,而且重軌鋼
軋制過程中變形量大,MnS 夾雜物可能延伸很長(zhǎng),可能成為夾雜物超標(biāo)和引起超
聲波探傷不合的重要原因之一。此外,大尺寸長(zhǎng)條狀 MnS 可能成為裂紋的起點(diǎn),
在應(yīng)力作用下首先在和鋼基體的交界處形成裂紋源。本項(xiàng)目首先通過優(yōu)化精煉造
渣制度進(jìn)一步去除鋼中 S 含量,提出將鋼中得 S 降低到 40ppm 以下。其次,通過
對(duì)重軌鋼連鑄坯及鋼軌硫化物的分布進(jìn)行研究分析,從而對(duì)冷卻制度進(jìn)行優(yōu)化,
提出先若冷后強(qiáng)冷的原則,使激冷層優(yōu)先析出的大量細(xì)小的 MnS,減小其他凝固
區(qū)的 S 的壓力,從而來控制重軌鋼中硫化物。此外,還提出了使用 CSC
(Comparison-Segmentation-Combination)方法,計(jì)算了 MnS 在不同溫度下在
不同溫度范圍內(nèi)的準(zhǔn)確的熱力學(xué)生成曲線,并研究了熱處理工藝升溫速率、保溫
溫度和保溫時(shí)間等對(duì) MnS 夾雜物的影響,促進(jìn)已生成的長(zhǎng)條狀 MnS 向彌散的紡錘
形轉(zhuǎn)變,從而達(dá)到控制 MnS 形態(tài)的目的。
(3)重軌鋼中尖晶石類夾雜控制技術(shù) 重軌鋼采用無鋁脫氧工藝,但是鋼中發(fā)現(xiàn)
MgO-Al 2 O 3 夾雜物,且部分尺寸較大,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。本項(xiàng)目首先對(duì)重軌鋼
中尖晶石夾雜物的形成機(jī)理進(jìn)行研究,得出重軌鋼中危害較大的尖晶石類夾雜物
來源于鋼中復(fù)雜氧化物夾雜在降溫冷卻過程中的析出,從而提出使用低鋁低鎂合
金,VD 前扒渣降低耐材侵蝕等減少夾雜物中 Al 2 O 3 和 MgO 含量,抑制尖晶石夾雜
物的析出。此外,VD 前扒渣也有利于控制復(fù)雜氧化物夾雜中 CaO 含量的成分,
對(duì)控制夾雜物的尺寸及提高產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。
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